初高中生精品福利视频,日韩久久一区二区三区,黑人巨大人精品欧美三区,国产91色在线|亚洲

·設為首頁(yè)
·收藏本站
·VIP商務(wù)室
首頁(yè)
造氣工段
凈化工段
合成工段
尿素工段
甲醇及下游
二 甲 醚
硝酸/硝銨
通用產(chǎn)品
推薦技術(shù)
VIP會(huì )員登錄
密碼
  首頁(yè) >> >> 推薦技術(shù) >> 尿素技術(shù)
  新會(huì )員:  ytebara
遠東高壓尿素水解技術(shù)
遠東高壓尿素水解技術(shù)
    

1 、技術(shù)方案的創(chuàng )新

  遠東尿素水解技術(shù)是在總結國內外技術(shù)的最新發(fā)展成果及實(shí)際使用情況的基礎上開(kāi)發(fā)而成的。該技術(shù)針對目前國內尿素工藝冷凝液處理方面存在的問(wèn)題作了相應的處理,如對水解塔的內件作了改進(jìn),使工藝冷凝液在水解塔內與蒸汽充分接觸,并消除了死區及溝流現象,提高了水解效率;解吸塔采用高效的規整填料及新型分布器替代目前普遍使用的浮閥塔,以提高傳質(zhì)傳熱效率,該技術(shù)已獲得國家發(fā)明專(zhuān)利(專(zhuān)利號為 ZL03209775.1 );使用該技術(shù)處理后,排放液中 NH 3 ≤ 5 ppm 、 Ur ≤ 5 ppm ,可作低壓鍋爐給水。

2 、工藝流程說(shuō)明

  工藝冷凝液由解吸塔給料泵送至解吸換熱器,與來(lái)自第二解吸塔底部的廢液進(jìn)行換熱后送入第一解吸塔上部,與水解塔和第二解吸塔的蒸汽逆流接觸,經(jīng)傳質(zhì)傳熱后,塔頂的 NH 3 -CO 2 -H 2 O 混合氣體進(jìn)入回流冷凝器,在此冷凝,冷凝液一部分返回第一解吸塔塔頂作為回流液,另一部分分別送尿素裝置的二循一冷器作為吸收液,未凝氣去二循一冷氣體進(jìn)口。

第一解吸塔排出的工藝冷凝液由水解塔給料泵加壓后進(jìn)入水解塔換熱器,然后進(jìn)入水解塔上部。水解塔底部操作壓力為 1.7MPa ,操作溫度約 210 ℃,為保證水解反應的進(jìn)行,采用約 2.45 MPa ( A )蒸汽通入塔底直接加熱,溶液自上而下在塔內停留足夠長(cháng)的時(shí)間,溶液中的尿素水解為氨和二氧化碳。

  水解塔塔頂的蒸汽減壓后作為第一解吸塔的熱源。從水解塔塔底排出的含氨、二氧化碳和微量尿素的溶液經(jīng)水解塔換熱器換熱后進(jìn)入第二解吸塔,進(jìn)一步解吸溶液中的氨和二氧化碳,第二解吸塔解吸氣去第一解吸塔,提供解吸所需熱量,第二解吸塔塔底排出的廢液中尿素含量小于 5 ppm 、氨含量小于 5 ppm ,此廢液經(jīng)解吸塔換熱器冷卻后送鍋爐房作鍋爐給水,或造氣夾套用水。

  回流冷凝器的操作是根據水解負荷及尿素系統的水平衡情況,通過(guò)改變進(jìn)入第一解吸塔回流液流量來(lái)調節解吸氣的組成,使得隨解吸氣返回尿素系統的水量得到適宜的控制。

來(lái)自管網(wǎng)的 2.45 MPa (絕)蒸汽直接進(jìn)入水解塔底部。

3 、工藝流程特點(diǎn)

( 1 )裝置占地面積小,流程簡(jiǎn)單,指標易于控制,操作彈性大。

( 2 )蒸汽利用率較高。在 20m 3 /h 負荷下, 1.1 ~ 1.3 MPa 蒸汽消耗為 4.0t/h , 2.45 MPa 蒸汽消耗為 1.0t/h ,。

( 3 )由于水解裝置中回流液的溫度控制在 46-50 ℃,送入二循一冷吸收溫度也隨之下降 8-10 ℃,低壓系統壓力降低 0.05-0.1 MPa ,提高了低壓吸收效果,氣相放空量明顯減少,氨耗也大大降低。

( 4 )由于低壓系統減少了解吸氣相帶水,尿素系統水平衡明顯改善,高中壓系統的操作更加穩定。

( 5 )由于低壓吸收壓力的降低,二段分解率明顯提高,有效減輕了蒸發(fā)系統的負荷,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。


4、投資及效益預算:

處理工藝冷凝液總量 10 m 3 /h ,全部投資約 280 萬(wàn)元

處理工藝冷凝液總量 15 m 3 /h ,全部投資約 350 萬(wàn)元

處理工藝冷凝液總量 20 m 3 /h ,全部投資約 400 萬(wàn)元,其中靜止設備投資約 320 萬(wàn)元,運轉設備約 30 萬(wàn)元,閥門(mén)管道、土建、安裝約 50 萬(wàn)元。總計約 400 萬(wàn)元。

從目前已投產(chǎn)的遠東水解裝置運行情況來(lái)看,均取得了較好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。

( 1 )氨回收:平均按每噸尿素回收 5kg 計算,年產(chǎn) 24 萬(wàn)噸尿素,一年可回收 1200 噸氨,液氨成本按每噸 1800 元計算,全年增收 216 萬(wàn)元。

( 2 )冷凝液回收:回收冷凝液為每小時(shí) 20 噸,每噸按 3 元計算,每年有效生產(chǎn)時(shí)間按 330 天計,全年增收 47.5 萬(wàn)元(不包括工廠(chǎng)每年因此而少交的排污費),總計經(jīng)濟效益為 263.5 萬(wàn)元,扣除新增電費每年 12.5 萬(wàn)元,實(shí)際新增效益達 250 萬(wàn)元,兩年即可收回全部投資。

本站咨詢(xún)熱線(xiàn):028-83667786,89309098,83667798,13258372008,13308097095
元豐資訊:  氮肥與甲醇技術(shù)網(wǎng)  尿素網(wǎng)  造氣網(wǎng)  二甲醚網(wǎng)  尿素世界網(wǎng) (英文版)  產(chǎn)品技術(shù)庫  項目資訊  化工論壇  QQ群大聯(lián)盟
Copyright © 2008-2009  產(chǎn)品技術(shù)庫  版權所有  蜀ICP備05031754號-2  E-mail:yf116@vip.163.com
地址:成都市青白江區怡湖芳鄰18棟8號 電話(huà):13350076169(李女士)