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杭州林達化工技術(shù)工程有限公司
公告:
    

林達大型低壓甲醇合成塔在內蒙天野20萬(wàn)噸/年裝置上的應用

作者/來(lái)源:崔志杰1,李俊2,馮再南1,姚澤龍1(1.杭州林達化工技術(shù)工程有限公司,2. 內蒙天野化工集團有限公    日期:2006-07-14    點(diǎn)擊量:1215
   
    摘  要:本文簡(jiǎn)要介紹了具有我國自主知識產(chǎn)權、第一套大型化的均溫型甲醇塔在內蒙天野開(kāi)車(chē)及初步運行情況,充分顯示其催化劑床層測溫點(diǎn)多、溫度分布均勻、運行穩定等特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞 : 均溫型  甲醇合成  甲醇生產(chǎn)  甲醇催化劑  催化劑升溫還原 
 
1項目背景
    由于近幾年原油價(jià)格持續上漲,內蒙天野化工有限責任公司決定將氨合成原料由油改為天然氣,同時(shí)聯(lián)產(chǎn)200kt/a甲醇,項目由五環(huán)工程公司設計。在甲醇合成技術(shù)選擇上,公司通過(guò)對國內外現有幾種技術(shù)的考察和比較分析,最終選定杭州林達公司這一具有國內自主知識產(chǎn)權、且性?xún)r(jià)比高的均溫型低壓甲醇合成技術(shù)。甲醇合成塔直徑3米,觸媒裝填量47m3,合成壓力7.8MPa。
2甲醇合成流程
    轉化氣與甲醇循環(huán)氣經(jīng)聯(lián)合壓縮機提壓至7.9MPa,經(jīng)入塔氣預熱器提溫至150℃左右,進(jìn)入甲醇合成塔冷管內與管外反應氣進(jìn)一步換熱升溫至240℃左右,然后出冷管進(jìn)入管外觸媒層反應,出合成塔氣體溫度 250℃左右,進(jìn)入廢熱鍋爐副產(chǎn)蒸汽后,經(jīng)入塔氣預熱器管程加熱入塔氣并使自身進(jìn)一步降溫,然后依次進(jìn)入脫鹽水預熱器、甲醇水冷器使反應氣溫度降至40℃,進(jìn)入甲醇分離器。分離后的粗甲醇經(jīng)閃蒸槽減壓閃蒸后送甲醇精餾工段,分離后的氣體大部分經(jīng)循環(huán)機提壓后重新進(jìn)入甲醇合成塔反應,一小部分作為弛放氣去氫回收。流程框圖見(jiàn)圖1。
圖1  低壓甲醇合成流程框圖
3 甲醇合成主要設備(表1)
表1 甲醇合成主要設備

 

設備名稱(chēng)
設備規格
臺數
甲醇合成塔
φ3000×14070,
催化劑:47m3
1
開(kāi)工加熱器
φ1000×4500
1
廢熱鍋爐
φ1400/2400
1
入塔氣預熱器
φ1600×14000
1
脫鹽水預熱器
φ1300×6000
1
甲醇水冷器
φ1400×7500
1
閃蒸槽
φ2000×7400
1

 

 
4 均溫型甲醇合成塔結構
    均溫型甲醇塔結構簡(jiǎn)圖如圖2,入塔氣由進(jìn)氣口1進(jìn)入合成塔,通過(guò)引氣管6使氣體均勻分配到各環(huán)管8,此結構可保證塔內氣體徑向均勻分布。然后氣體進(jìn)入下行冷管10與觸媒層反應氣體并流換熱升溫,再進(jìn)入上行冷管9進(jìn)一步與觸媒層反應氣體逆流換熱升溫,氣體溫度達到催化劑活性溫度后進(jìn)入觸媒層17進(jìn)行甲醇合成反應,反應后氣體由出氣口16出甲醇合成塔。
 
圖2 甲醇反應器簡(jiǎn)圖
1-進(jìn)氣口,2—分布器,3—小封頭,4—小法蘭,5—測溫口,6-引氣管,7-大法蘭,8-上環(huán)管,9-上行管,10-下行管,11-外筒,12—下環(huán)管,13-支承板,14-卸料口,15-錐形帽,16—出氣口, 17—觸媒,18-大封頭,19-隔板,20-填料函
    內蒙天野JW3000均溫型甲醇合成塔內設有4組共28個(gè)測溫點(diǎn),這在內徑3米、觸媒床層高7米多的其他合成反應器中所少見(jiàn)。較多且合理的測溫點(diǎn)分布能夠在生產(chǎn)過(guò)程中更好的監測觸媒層溫度,對甲醇合成反應情況的掌握更加全面。
觸媒層測溫熱電偶TE-01409-1~7、TE-01409-8~14、TE-01409-15~21、TE-01409-22~28均為7點(diǎn)式鎧裝熱電偶,各點(diǎn)深度如下(以測溫內套管法蘭端面為零點(diǎn)):
TE-01409-1/8:1800mm;TE-01409-2/9:3300mm;TE-01409-3/10:4500mm;TE-01409-4/11:5700mm;TE-01409-5/12:6900mm;TE-01409-6/13:8100mm;TE-01409-7/14:9300mm。
TE-01409-15/22:2070mm;TE-01409-16/23:3570mm;TE-01409-17/24:4770mm;TE-01409-18/25:5970mm;TE-01409-19/26:7170mm;TE-01409-20/27:8370mm;TE-01409-21/28:9570mm。
5 催化劑的升溫還原
    甲醇合成催化劑選用四川天一科技股份有限公司XNC-98低壓甲醇催化劑,裝填量74.05t。
    升溫還原的好壞將直接影響到催化劑的使用效果。升溫還原基本原則是:嚴格控制水汽濃度不超過(guò)3.0g/m3,盡量做到低溫下多出水。由于水汽濃度測定存在一定的滯后性和誤差,因此一般將水汽濃度折成出水量以控制升溫還原速度。低溫出水有利于更好的發(fā)揮催化劑活性。
    甲醇合成催化劑的升溫還原十分重要,為此天野公司甲醇車(chē)間專(zhuān)門(mén)組織催化劑廠(chǎng)家、林達公司及車(chē)間技術(shù)人員開(kāi)會(huì )討論,并確定以下要求:
    1.甲醇合成觸媒在140℃開(kāi)始配氫還原;
    2.還原前,測試配氫管線(xiàn)流量計FI01412的準確性,并分析合成塔出口氫含量,要求氫含量<0.2%,采用間斷配氫方式;
    3.每半小時(shí)一次放水,并稱(chēng)量;
    4.根據聯(lián)合壓縮機特點(diǎn),升溫還原壓力確定在1.2MPa;
    5.觸媒還原末期溫度在220~230℃;
    6.把合成塔入口氫濃度、氫耗作為重要參考指標;
    7.酒精擦拭測溫內套管及測溫熱電偶,并經(jīng)氮氣吹干后回裝;
    8.觸媒層溫差控制:軸向<10℃,徑向<5℃;
    9.小時(shí)出水量應<150Kg,水汽濃度<3g/m3
    10.合成塔塔壁溫差<60℃,還原末期熱點(diǎn)不超過(guò)235℃。
    11.升溫還原末期控制氫含量在20%左右,合成氣置換時(shí)床層溫度降至210℃;
    升溫還原自2005.12.1  17:00開(kāi)始至2005.12.6  07:00結束,累計耗時(shí)110h。升溫還原過(guò)程中系統壓力基本維持在1.2~1.4MPa,循環(huán)量55000~60000Nm3/h。整個(gè)升溫還原過(guò)程中觸媒層溫度分布均勻,平面溫差<3℃,軸向溫差<10℃,出水均勻,整個(gè)升溫還原過(guò)程累計出水14076.5Kg,180℃之前出水合計12341.5Kg ,占總出水量的88.31%,做到了低溫下多出水。升溫還原數據摘錄及觸媒層溫度分布數據見(jiàn)表2、表3。
表2  升溫還原過(guò)程觸媒層溫度分布數據
 
 
表3  甲醇合成觸媒升溫還原數據摘錄
 
6 甲醇合成塔運行情況及幾點(diǎn)看法
    甲醇合成系統于2005-12-7轉入輕負荷生產(chǎn)階段,由于受天然氣量不足制約,生產(chǎn)負荷尚未加滿(mǎn),甲醇目前日產(chǎn)約650t。2006-1-1的生產(chǎn)數據見(jiàn)表4、表5。
    從甲醇塔開(kāi)車(chē)投產(chǎn)及運行情況看出:①催化劑升溫還原溫差小,幾乎為等溫還原,出水均勻平穩;②投運后,熱點(diǎn)溫度在230℃就能穩定操作,CO轉化率高;③合成塔裝填系數大,同等生產(chǎn)能力管殼式塔需4米。
    內蒙天野投運的甲醇合成塔為林達首套大型化甲醇塔,在生產(chǎn)過(guò)程中顯示出觸媒層溫差小、操作控制容易、生產(chǎn)彈性較大等特點(diǎn),充分證明了林達大型甲醇合成塔具有較高的技術(shù)水平。
表4  內蒙天野φ3000甲醇合成生產(chǎn)數據摘錄(2006.1.1)
 
表5  內蒙天野φ3000甲醇合成生產(chǎn)數據摘錄(2006.1.1)
 
 
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