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精脫硫新技術(shù)在天然氣中的應用

作者/來(lái)源:雷 軍,王先厚,段 煒,張清建,肖安陸,孔渝華(湖北省化學(xué)研究院氣體凈化中心,湖北武漢 430074    日期:2006-05-15    點(diǎn)擊量:699
0 前 
    我國天然氣資源儲量約為38×1012m3,其中可采資源量為10.5×1012m3,主要分布在13個(gè)盆地,其中塔里木、四川盆地資源最豐富,共占資源總量的41.3%[1],不久前在大慶油田發(fā)現了一個(gè)儲量超過(guò)1×1011m3的特大氣田。
    我國曾于1988年發(fā)布了一項規定商品天然氣質(zhì)量指標的石油行業(yè)標準(SY 7514—88),新的天然氣國家質(zhì)量標準(GB 17820—1999)見(jiàn)表1。
表1 我國天然氣國家標準
項目
一類(lèi)
二類(lèi)
三類(lèi)
高熱值/MJ/m3
>31.4
硫化氫/mg/m3
≤6
≤20
≤460
總硫(以硫計)/mg/m3
≤100
≤200
≤460
二氧化碳/%
≤3.0
≤3.0
水露點(diǎn)/℃
在天然氣交接點(diǎn)的壓力和溫度條件下,比最低環(huán)境溫度低5℃
注:①本標準中氣體體積的標準參比條件是101.325kPa,20℃;
       ②體積分數;
       ③本標準實(shí)施之前建立的天然氣輸送管道,在天然氣交接點(diǎn)的壓力和溫度條件下,  天然氣中應無(wú)游離水(無(wú)游離水是指天然氣經(jīng)機械分離設備分不出游離水)。
    要達到以上各項指標,必須經(jīng)過(guò)一系列凈化處理,具體如下。
    (1)脫硫 脫硫的方法很多,據我們了解,主要方法為MDEA法,改進(jìn)MDEA法和砜胺-Ⅲ溶液法。
    (2)脫水 從油氣井采出及濕法脫硫后的天然氣中一般水蒸氣都達飽和,在外輸前必須將其中的水蒸氣脫除至一定程度,使露點(diǎn)符合管輸要求。天然氣脫水主要有吸收法、吸附法和冷卻法。
    天然氣中存在不同含量的硫化物,主要是硫化氫,此外還含有一些有機硫化合物如硫醇、二硫化物、硫醚和少量的二硫化碳和硫氧化碳。新開(kāi)采出來(lái)的天然氣必須進(jìn)行粗脫硫,然后通過(guò)管道運輸作為燃料和化工原料。若天然氣用作化工原料,其中的硫化物極易使相關(guān)催化劑中毒,還影響到天然氣下游產(chǎn)品的質(zhì)量,同時(shí)硫化物還會(huì )嚴重污染環(huán)境。在很多情況下,工藝過(guò)程所使用的催化劑要求將天然氣中硫含量降至小于0.1×10-6,必須進(jìn)行精脫硫。傳統的天然氣精脫硫主要采用Co-Mo加氫轉化催化劑串氧化鋅的高溫脫硫工藝,該方法存在以下問(wèn)題。
    (1)相對常溫精脫硫而言,脫硫能耗高,操作費用高。
    (2)脫硫精度不夠高。Co-Mo加氫轉化催化劑串氧化鋅高溫脫硫工藝雖然能解決有機硫的問(wèn)題,但氧化鋅脫硫精度為出口H2S≤0.4mg/m3,不能完全滿(mǎn)足下游工段催化劑對硫含量的要求。
    (3)相對常溫精脫硫而言,脫硫劑價(jià)格高,導致脫硫費用高。
產(chǎn)品和工藝
    針對傳統高溫脫硫方法的不足,十幾年來(lái)我中心研究開(kāi)發(fā)了多種常溫精脫硫劑,并在全國范圍內成功應用,取得了良好的社會(huì )和經(jīng)濟效益。同時(shí)我中心對傳統高溫脫硫方法作了改進(jìn)并開(kāi)發(fā)了JTL-7脫硫新工藝。
1.1 開(kāi)發(fā)的脫硫新工藝
    (1)改進(jìn)的高溫精脫硫工藝[2]
    該工藝在Co-Mo加氫轉化催化劑串氧化鋅高溫工藝前增加T703硫化氫精脫硫劑,工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 改進(jìn)的高溫精脫硫工藝流程
    如此改進(jìn)有以下優(yōu)點(diǎn):
    ①降低氧化鋅負荷,減少氧化鋅脫硫劑的用量,從而降低脫硫費用;
    ②避免H2S對壓縮機和管道的腐蝕。
    該脫硫工藝進(jìn)口H2S含量越高,效果越明顯。
    (2)TL-7脫硫新工藝
    JTL-7脫硫新工藝使用EZ-2氧化鋅精脫硫劑和MZX轉化吸收型精脫硫劑,能在350~400℃溫度下精脫除H2S、COS、CS2、RSH、RSR、RSSR,使出口總硫小于0.1×10-6,JTL-7脫硫新工藝流程見(jiàn)圖2。
圖2  JTL-7脫硫新工藝流程
和傳統的高溫脫硫工藝相比,JTL-7新工藝有許多優(yōu)點(diǎn),兩者的比較見(jiàn)表2。
表2  JTL-7新工藝和Co-Mo加氫轉化催化劑串氧化鋅工藝比較
項目
JTL-7新工藝
Co-Mo+ZnO
脫硫精度,凈化氣總硫
<0.1×10-6,穩定
工況波動(dòng)時(shí)大于0.1×10-6
開(kāi)車(chē)
不需配氫,開(kāi)車(chē)簡(jiǎn)單
需配氫硫化,開(kāi)車(chē)復雜
生產(chǎn)
不需配氫
需配氫轉化
催化劑投資費,相對比例
1
2
年操作費,相對比例
1
2
 
    JTL-7新工藝價(jià)格優(yōu)勢很明顯,尤其是在目前Co、Mo價(jià)格較高的情況下。
1.2 精脫硫劑的性能及脫硫原理
    (1)T703精脫硫劑
    ①脫硫精度高。T703出口H2S≤0.03×10-6,比普通氧化鐵脫硫劑精度(H2S≤1×10-6)高33倍。
    ②反應速度快。T703使用空速1000~2000h-1,比普通氧化鐵脫硫劑使用空速(300~500 h-1)約高3倍。
    ③工作硫容大。在空速1000h-1、常壓、飽和水、進(jìn)口H2S≤10000×10-6、出口H2S≤0.03×10-6、原粒度條件下,T703硫容高達15%~20%,是其他氧化鐵脫硫劑的3~10倍[3,4]。經(jīng)一國外著(zhù)名公司檢測,T703硫容是對照樣品硫容的1.9倍和1.7倍。
    ④強度高,耐水性好。水煮2小時(shí)或浸泡30天不粉化,強度不變;12MPa壓力下急驟充壓、卸壓,強化100次沖擊試驗后,強度也無(wú)變化,而大多數普通氧化鐵脫硫劑水泡或水煮即粉化。
    ⑤適用溫度寬。實(shí)驗結果表明,在5~100℃范圍內,T703工作硫容無(wú)明顯變化。
T703的脫硫原理如下:
    Fe2O3+H2S+O2==FeS+FeSx+S+H2O
    Fe2O3與H2S作用,視氣體中O2含量多少,可生成硫化亞鐵、多硫化鐵和單質(zhì)硫。
    (2)DS-1精脫硫劑
    ①可用于無(wú)氧的氣體或液體中,硫容比國內最好的同類(lèi)產(chǎn)品高3倍。
    ②脫硫精度高。進(jìn)口H2S在100~15000mg/m3時(shí),出口H2S≤0.03×10-6
    ③反應速度快。氣相使用,空速500~1500h-1;液相使用,空速1~3h-1
    ④耐水性好。長(cháng)期水浸不粉化,水煮沸2小時(shí)不粉化。
    ⑤適用范圍寬。可在5~100℃范圍內使用。
    DS-1的脫硫原理如下:
    MO+H2S==MS+H2O
    MO+COS==MS+CO2
    M代表精脫硫劑中的過(guò)渡金屬元素。
(3)EZ-2精脫硫劑
    ① 脫硫精度高。進(jìn)口H2S在(8000~15000)×10-6時(shí),出口H2S<0.03×10-6
    ② 在高溫下對COS有一定的脫除能力。
    ③ 反應速度快。使用空速1000~3000h-1
    ④ 工作硫容大。經(jīng)國家化工催化劑質(zhì)量監督檢驗中心測定,其硫容高于國家化工行業(yè)標準20%~30%,檢測結果見(jiàn)表3。
表3  EZ-2精脫硫劑在不同溫度下的硫容    %
溫度/℃
國家標準
檢測結果
100
12.1
220
≥20.0
24.4
350
≥22.0
29.2
 
    ⑤ 強度及耐水性好,長(cháng)期水浸不粉化。
    ⑥ 使用溫度寬。可在30~400℃寬溫下使用。
    EZ-2的脫硫原理如下:
    ZnO + H2S == ZnS + H2O           
    ZnO + COS == ZnS + CO2
    ZnO + C2H5SH == ZnS + C2H6 + H2O    
    2ZnO + CS2 == 2ZnS + CO2
    (4)MZX精脫硫劑
    ①操作簡(jiǎn)單。使用前不需要硫化,使用中不需要加氫。
    ② 脫硫精度高。出口總硫<0.03×10-6
    ③工作硫容大。當兩塔并聯(lián)使用,MZX硫容可高達18%。
    ④ 反應速度快。使用空速1000~2000h-1
    MZX的脫硫原理如下:
    RSH + H2 == H2S + RH 
    RSR’ + 2H2 == H2S + RH + R’H
    RSSR’ + 3H2 == 2H2S + RH + R’H
    RSH + H2O == H2S + ROH
    RSR + 2H2O == H2S + 2ROH     
    2CH3SH == 2H2S + C2H4
    CH3SCH3 == H2S + C2H4        
    H2S + MO == MS + H2O
    RSH + MO == MS + ROH
2 工業(yè)應用實(shí)例
    我中心的多種精脫硫劑已用于國內許多天然氣的脫硫,取得了良好的經(jīng)濟效益與社會(huì )效益,現介紹幾個(gè)典型的應用廠(chǎng)家。
2.1 天津大港油田的應用情況[5]
    天津大港油田天然氣由大港油田天然氣處理站加壓后經(jīng)長(cháng)輸管線(xiàn)供河北滄州化肥廠(chǎng)生產(chǎn)和天津市民用。
    大港油田天然氣所含硫化物主要為H2S,經(jīng)分析,其中高、中、低三路原料氣中均含有一定量的H2S,其中高壓氣體中平均23×10-6,中壓氣中11.6×10-6,低壓氣中3.4×10-6。以前天然氣一直未經(jīng)脫硫就直接進(jìn)入壓縮機(1994年引進(jìn)美國PRO-QUIP公司技術(shù)),幾年來(lái)設備腐蝕嚴重,造成堵塞,每周都要停車(chē)檢修一次,每次損失液化氣100t左右,每年造成經(jīng)濟損失1000萬(wàn)元,為解決這一難題,1997年該公司決定新上一套脫硫裝置。經(jīng)比較,選用了我中心開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的T703特種氧化鐵精脫硫劑。
2.1.1 脫硫工藝流程和操作參數
    脫硫工藝流程見(jiàn)圖3,大港油田天然氣組成見(jiàn)表4。
   圖3 天津大港油田脫硫工藝流程
    兩個(gè)脫硫塔內徑2600mm,高度7000mm,分別裝填T703精脫硫劑35 m3
表4 大港油田天然氣組成
組分
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
CO2
含量/%
81
12
3
1
3
100
 
    操作條件如下:處理量48000 m3/h,操作壓力3.0MPa,溫度30~40℃,進(jìn)口H2S含量≤20×10-6,要求出口H2S含量≤1×10-6
2.1.2 應用效果
    從1997年該精脫硫裝置投運以來(lái),運行狀況一直良好,精脫硫運行數據見(jiàn)表5。
表5 大港油田精脫硫運行數據
時(shí)間
精脫硫進(jìn)口H2S/10-6
精脫硫出口H2S/10-6
1997-10-26
18.15
<0.03
1997-11-06
18.65
<0.03
1997-12-08
16.69
<0.03
1997-12-10
17.00
<0.03
1998-02-10
16.65
<0.03
1998-03-10
16.63
<0.03
1998-04-10
16.73
<0.03
1998-05-10
16.40
<0.03
1998-06-10
16.67
<0.03
1998-07-10
16.66
<0.03
1998-08-10
17.16
<0.03
1998-09-10
17.02
<0.03
注:采用湖北省化學(xué)研究院生產(chǎn)的HC-2型微量硫分析儀進(jìn)行分析。
 
    從表5數據可以看出,精脫硫裝置出口H2S<0.03×10-6,完全消除了H2S腐蝕造成的管道堵塞和停車(chē)檢修,每年可為該公司減少1000萬(wàn)元的經(jīng)濟損失,同時(shí)大大提高了該公司的生產(chǎn)能力,每年可新增效益335萬(wàn)元。
運行結果還表明:
    (1) 該工藝常溫運行,操作簡(jiǎn)單;
    (2) 脫硫費用低,1×106m3的天然氣脫硫費用小于1000元,即脫硫費用在0.1分/m3以下;
    (3) 脫硫劑使用壽命長(cháng)(1年左右),無(wú)二次污染。
2.2 瀘天化的應用情況[6]
    瀘天化是以天然氣為原料生產(chǎn)合成氨的大型企業(yè),原來(lái)采用濕法工藝脫硫化氫,工藝復雜,操作費用高。為解決這一問(wèn)題,該廠(chǎng)采用了我中心的改進(jìn)高溫精脫硫工藝,即在高溫脫硫前加上我中心的T703精脫硫劑,精脫硫化氫。
2.2.1脫硫工藝流程和操作參數
    脫硫工藝流程見(jiàn)圖4,瀘天化天然氣組成見(jiàn)表6。
圖4 瀘天化脫硫工藝流程
    兩個(gè)脫硫塔內徑4200mm,高度7000mm,分別裝填T703精脫硫劑91 m3
 
表6 瀘天化天然氣組成
組分
CH4
C2H6
C3H8
N2
CO2
Ar
含量/%
96.88
0.65
0.10
1.20
1.15
0.02
100
 
    操作條件如下:處理量60 km3/h,操作壓力1.0MPa,溫度35℃,進(jìn)口H2S含量20×10-6
2.2.2 應用效果
    該精脫硫裝置于2003年12月投入運行,已運行了兩年多,精脫硫裝置出口H2S含量始終小于0.03×10-6,運行數據見(jiàn)表7。
表7 瀘天化精脫硫系統運行數據
時(shí)間
精脫硫進(jìn)口H2S/10-6
精脫硫出口H2S/10-6
2003-12-28
4.5
<0.03
2003-12-29
5.1
<0.03
2004-04-05
16.2
<0.03
2004-04-06
15.0
<0.03
注:采用湖北省化學(xué)研究院生產(chǎn)的HC-2型微量硫分析儀進(jìn)行分析。
 
    從表7數據可以看出,T703精脫硫劑使用效果很好,出口H2S<0.03×10-6,極大地降低了高溫氧化鋅的負荷,降低了脫硫的費用,并減少了管道和壓縮機的腐蝕。
2.3 江漢油田的應用情況[6]
    江漢油田鐘市壓氣站是專(zhuān)門(mén)處理油田伴生氣和拔頂氣的凈化站,伴生氣中H2S含量在800×10-6左右,拔頂氣中H2S含量在200×10-6左右,兩種氣在球罐中混合,然后進(jìn)入精脫硫系統脫除H2S,以解決設備腐蝕和后工段液化石油氣的銅片腐蝕問(wèn)題。
2.3.1脫硫工藝流程和操作參數
    脫硫工藝流程見(jiàn)圖5,伴生氣和拔頂氣的組成見(jiàn)表8。
圖5 江漢油田脫硫工藝流程
    兩個(gè)脫硫塔內徑1800mm,高度5500mm,分別裝填DS-1精脫硫劑12 m3
 
表8 鐘市壓氣站伴生氣和拔頂氣組成
組分
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
CO2
N2
伴生氣/%
56.23
12.5
16.67
7.10
1.75
0.63
1.92
3.2
100
拔頂氣/%
5.94
12.41
46.46
28.68
4.88
0.37
0.94
0.34
100
 
    操作條件如下:處理量700 m3/h,操作壓力0.4 MPa,溫度70~80℃,進(jìn)口H2S含量230×10-6
2.3.2 應用效果
    該系統自2002年6月運行至今已有三年多,精脫硫系統出口H2S一直小于0.03×10-6,完全解決了設備的腐蝕問(wèn)題,同時(shí)后工段石油液化氣的銅片腐蝕小于1b級,省掉了液化氣脫硫,經(jīng)濟效益顯著(zhù)。
2.4 成都玉龍化肥廠(chǎng)的應用情況[7]
    成都玉龍化肥廠(chǎng)以天然氣為原料生產(chǎn)合成氨,該廠(chǎng)有兩套系統,以前采用錳礦脫硫,總硫超標嚴重,嚴重影響了轉化催化劑的使用。為解決脫硫問(wèn)題,2003年該廠(chǎng)采用我中心的JTL-7脫硫新工藝,取得了很好的效果。
2.4.1 脫硫工藝流程和操作參數
    脫硫工藝流程見(jiàn)圖6,天然氣組成見(jiàn)表9。
圖6 成都玉龍化肥廠(chǎng)脫硫工藝流程
    1#系統:兩個(gè)脫硫塔內徑1600mm,裝填EZ-2精脫硫劑14 m3,MZX精脫硫劑9m3
    2#系統:兩個(gè)脫硫塔內徑1800mm,裝填EZ-2精脫硫劑14 m3,MZX精脫硫劑13 m3
表9  成都玉龍化肥廠(chǎng)天然氣組成
組分
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6+
N2
CO2
含量/%
91.48
5.17
0.94
0.36
0.15
0.04
1.63
0.15
100
 
    操作條件如下。
    1#系統:處理量4000 m3/h,操作壓力1.2~1.3 MPa,EZ-2催化劑溫度350~360℃,MZX催化劑溫度340~350℃,進(jìn)口總硫約20×10-6
    2#系統:處理量5000 m3/h,操作壓力1.2~1.3 MPa,EZ-2催化劑溫度350~360℃,MZX催化劑溫度340~350℃,進(jìn)口總硫約20×10-6
2.4.2 應用效果
    到目前為止,1#系統已運行2.5年,2#系統已運行1年多,均運行良好,系統運行數據見(jiàn)表10。
                     表10 成都玉龍化肥廠(chǎng)精脫硫系統運行數據       mg/m3
項目
1#系統
2#系統
原料
JTL-7出口
原料
JTL-7出口
10月25日
H2S
4.1
<0.02
1.7
<0.02
COS
1.2
<0.02
1.1
<0.02
CH3SH
14
<0.02
11
<0.02
C2H5SH
3.0
<0.02
2.7
<0.02
CH3SCH3
<0.02
<0.02
C3H7SH
0.2
<0.02
0.2
<0.02
CH3SSCH3
0.16
<0.02
0.1
<0.02
10月26日
H2S
3.6
<0.02
1.8
<0.02
COS
1.1
<0.02
1.1
<0.02
CH3SH
13
<0.02
11
<0.02
C2H5SH
3.3
<0.02
3.0
<0.02
CH3SCH3
<0.02
<0.02
C3H7SH
0.23
<0.02
0.22
<0.02
CH3SSCH3
0.19
<0.02
0.22
<0.02
10月27日
H2S
5.5
<0.02
1.4
<0.02
COS
0.9
<0.02
0.8
<0.02
CH3SH
16
<0.02
12
<0.02
C2H5SH
3.5
<0.02
3.0
<0.02
CH3SCH3
<0.02
<0.02
C3H7SH
0.21
<0.02
0.2
<0.02
CH3SSCH3
0.14
<0.02
0.08
<0.02
注:(1)采用湖北省化學(xué)研究院生產(chǎn)的HC-2型微量硫分析儀的進(jìn)行分析。儀器最低檢測限為0.02 mg/m3;
    (2)原料氣中C2H5SH和CH3SCH3在儀器上難以分離,數據為兩者之和。
    從表10的數據可看出,該廠(chǎng)天然氣中共含有7種硫化物,經(jīng)JTL-7脫硫新工藝脫后每種硫化物含量均小于0.02 mg/m3,出口總硫小于0.1×10-6,徹底解決了脫硫問(wèn)題。
 
參考文獻
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