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常溫微量氯氣脫氯劑的研制及側線(xiàn)試驗

作者/來(lái)源:李月生 李新懷 李耀會(huì ) 章小林 呂小婉 李小定(湖北省化學(xué)研究院 武漢 430074    日期:2008-06-10    點(diǎn)擊量:898
    氯氣是一種黃綠色的、有刺激性氣味的有毒氣體,屬高度危害物質(zhì),二級毒物,吸入高濃度氯可刺激迷走神經(jīng),引起反射性心跳驟停或喉頭痙攣導致猝死,一般場(chǎng)所含量不得超過(guò)1mg/m3
    大氣中氯氣的主要來(lái)源是制氯廠(chǎng)、制堿廠(chǎng)以及利用氯制造農藥、漂白劑、消毒劑、塑料、合成纖維等工業(yè)排出的廢氣,這類(lèi)廢氣中含有較大量的氯氣,許多未經(jīng)治理就排放到大氣,對周?chē)h(huán)境造成了嚴重影響。   
    在工業(yè)生產(chǎn)中,特別是氯堿廠(chǎng),副產(chǎn)有大量的氫氣,該氫氣含量很高,具有極高的利用價(jià)值,將能給企業(yè)帶能可觀(guān)的收益。但由于該氫氣中含有微量的氯氣,而氯氣是下游催化劑的致命毒物,目前國內外脫氯劑對氯氣無(wú)法脫除,市場(chǎng)上還沒(méi)有開(kāi)發(fā)出常溫微量氯氣脫氯劑。因此,常溫微量氯氣脫除技術(shù)成為該過(guò)程能否實(shí)施的關(guān)鍵。
    為解決這一問(wèn)題,湖北省化學(xué)研究院研制成功了一種常溫微量氯氣脫氯劑,該劑可將原料氣中的氯氣脫除至≤0.1×10—6,工作氯容≥10%,較好地解決了這一難題,可以工業(yè)推廣應用。
實(shí)驗部分
1.1  樣品制備
    目前,脫氯劑主要的制備方法有浸漬法、機械混合法、共沉淀法。我們采用浸漬法制備常溫微量氯氣脫氯劑,經(jīng)干燥、焙燒制得實(shí)驗所需的脫氯劑樣品。
1.2  實(shí)驗方法
    將原粒度脫氯劑樣品均勻裝入反應管中,通入配有氯氣的原料氣,調節流量和溫度至規定值,穩定1h后開(kāi)始測定進(jìn)、出口氯氣含量,每小時(shí)分析一次,當出口氯氣含量超過(guò)0.1×10—6,則認為脫氯劑被氯氣穿透,停止試驗,然后分析穿透氯容。
結果與討論
2.1  進(jìn)口氯氣含量對氯容量的影響
    以氮氣為載氣,在空速為2000h—1,高徑比為3∶1,反應溫度為常溫的實(shí)驗條件下,改變進(jìn)口氯氣含量,按實(shí)驗方法待樣品穿透后,分析其氯容量,結果見(jiàn)圖1:
 
    由圖1結果可知,隨著(zhù)進(jìn)口氯氣含量的增加,氯容量逐漸下降。結合本實(shí)驗條件,控制進(jìn)口氯氣含量為400×10—6左右。
2.3  空速對氯容量的影響       
    以氮氣為載氣,高徑比為3∶1,在反應溫度為常溫,進(jìn)口氯氣含量為400×10—6左右,空速為500~3000h—1的實(shí)驗條件下進(jìn)行測試,按實(shí)驗方法待樣品穿透后,分析其氯容量,結果見(jiàn)圖2:
 
    由圖2結果可見(jiàn),隨著(zhù)空速的增加,氯容量直線(xiàn)下降,其主要原因是由于流速增加,兩相接觸時(shí)間縮短,導致傳質(zhì)區加大,床層利用率大幅下降造成的結果。
2.4  高徑比對氯容量的影響
    根據實(shí)驗裝置和實(shí)驗室的條件,我們選擇了兩種高徑比1.7∶1和3.0∶1進(jìn)行實(shí)驗,以氮氣為載氣,在空速為2000h—1,氯氣體積分數為400×10—6左右,反應溫度為常溫的實(shí)驗條件下對兩種高徑比進(jìn)行測試,按實(shí)驗檢測方法待樣品穿透后,分析其氯容量,結果見(jiàn)表1:
 
    由表2結果可見(jiàn),高徑比為1.7∶1和3.0∶1脫氯劑的氯容量相差不大,說(shuō)明在這兩種高徑比之間對脫氯劑氯容的影響不大。
2.5  側線(xiàn)試驗
    國內某甲醇廠(chǎng)附近有一氯堿廠(chǎng),由于空氣中含有微量氯氣,從脫碳再生系統進(jìn)入脫碳氣后危害甲醇催化劑,我們在其氯堿廠(chǎng)現場(chǎng),以該廠(chǎng)區空氣(含有微量氯氣)為原料氣,進(jìn)行脫除氯氣試驗。實(shí)驗條件為:脫氯劑裝填量17m1,H/D=1∶1,空速2000h—1,結果如下表:
 
    側線(xiàn)試驗結果表明,脫氯劑對氯氣的脫除效果顯著(zhù),脫除率達到95%以上。
結論
    采用浸漬法制備了的氯氣脫氯劑在反應溫度為常溫,空速≤2000h—1、進(jìn)口氯氣體積分數≤600×10—6、出口氯氣體積分數≤0.1×10—6的條件下,該脫氯劑的氯容量可達到10%以上,側線(xiàn)試驗的氯氣脫除率達到95%以上,可以工業(yè)推廣應用。
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