初高中生精品福利视频,日韩久久一区二区三区,黑人巨大人精品欧美三区,国产91色在线|亚洲

106819 
湖南安淳高新技術(shù)有限公司
公告:
    

XA201型氨合成催化劑在ⅢJD型大裝置中的使用小結

作者/來(lái)源:胡波 賀小偉 安俊峰 楊楚勝 (江蘇華昌化工股分有限公司 張家港 215600)(湖南安淳高新技術(shù)有    日期:2008-10-21    點(diǎn)擊量:1121
前言
    江蘇華昌化工股份有限公司于2005年新建了1套國產(chǎn)大型氨合成裝置,采用了湖南安淳高新技術(shù)有限公司開(kāi)發(fā)的ⅢJD-2000型Ф1600 mm氨合成塔內件。同時(shí)根據90年代后期我國引進(jìn)的2套合成氨大型裝置中,選用了含鈷的74-1型催化劑的實(shí)例,也采用了湖南安淳高新技術(shù)有限公司研制的XA201型氨合成催化劑。經(jīng)過(guò)近1年的正常進(jìn)行,現將使用情況進(jìn)行小結。
催化劑性能簡(jiǎn)介
    XA201型氨合成催化劑,是湖南安淳高新技術(shù)有限公司研制的熔鐵性含鈷的雙活性元素氨合成催化劑。該催化劑由于第二活性組份氧化鈷的引入,導致催化劑的晶體結構、表面結構、孔結構的明顯變化,而大大地提高了催化劑的低溫活性。經(jīng)檢測,  該催化劑的低溫活性、熱穩定性、抗毒性等性能達到了美國UCI公司C73-3-02氨催化劑的先進(jìn)水平,其活性?xún)?yōu)于英國ICI公司的含鈷74-1型。該催化劑還引進(jìn)了稀土元素,其抗毒性能大大增強,為延長(cháng)催化劑使用壽命打下了堅實(shí)的基礎。
2  催化劑的裝填情況   
2.1  ⅢJD-2000型Ф1600mm氨合成塔內件催化劑的容積為19.3m3,共裝XA201型催化劑54400kg。
2.2  催化劑裝填分類(lèi)(見(jiàn)表1)
2.3  分層裝填情況(見(jiàn)表2)
催化劑升溫還原情況
    催化劑升溫還原,是按照湖南安淳高新技術(shù)有限公司編制的方案進(jìn)行的。從2005年6月21日開(kāi)始至6月27日還原結束,降溫轉入輕負荷運行,歷時(shí)152h,詳見(jiàn)表3。
    湖南安淳高新技術(shù)有限公司氨合成催化劑升溫還原的特點(diǎn):
    (1)除強調卜層最低點(diǎn)達480℃以上,并能維持8h以上外,還特別重視零米溫度。要求將催化劑床層零米層的溫度提到480℃以上,并能維持8h以上。這就是在還原末期,盡量加大空速,將下層最低層催化劑還原得盡量徹底些。而在還原初期時(shí),適當控制空速,利用開(kāi)工電爐的熱量,將上層的上半部催化劑還原也盡量徹底些。
    (2)分層還原并非是絕對的分層還原。上層催化劑還原是從初期、主期到末期,是一次性還原好。當上層進(jìn)入還原期末期時(shí),中層剛好進(jìn)入還原主期,第三層則剛好進(jìn)入還原初期。當中層進(jìn)入還原末期時(shí),第三層剛好進(jìn)入還原主期,第四層剛剛進(jìn)入還原初期。當第三層進(jìn)入還原末期時(shí),第四層進(jìn)入還原主期,接著(zhù)進(jìn)入第四層的還原末期。這樣還原過(guò)程中,水汽濃度(或者說(shuō)出水量)是比較均衡的。
    (3)催化劑還原是由表及里,“掘井”式進(jìn)行的第三階段,是在難于還原的層面上進(jìn)行的。這一部分具有晶格常數愈小,而比活性愈高的特點(diǎn)。因而,要求除零米溫度和—卜層低一點(diǎn)溫度以外,催化劑床層其余各點(diǎn)的溫度,都要求達495℃,并能維持8h以上。以求催化劑還原的徹底性,可大大提高還原后的高活性。
4  催化劑的正常運行情況  
    目前,因配電設施尚在完善實(shí)施之中,該系統僅能常開(kāi)四機(6M50)。其正常運行參數見(jiàn)表4、5、6、7。   

   
    運行情況的綜合評述:   
    (1)催化劑的活性評價(jià),在實(shí)驗室,是壓力為15MPa,空速30000h -1,進(jìn)口氣為H2/N2=3的混氫氮氣(無(wú)惰性氣體、無(wú)毒物),以出口氨含量的高低來(lái)衡量活性高低,據我國南方催化劑檢測中心測定其活性為14.8%,屬高活性催化劑。
    工業(yè)生產(chǎn)中,反應條件復雜,如惰性氣含量高低對氨含量就有直接影響,我們認為工業(yè)生產(chǎn)條件下,評價(jià)催化劑,以系統壓力、產(chǎn)量、新鮮氣耗量(即放空量)、使用壽命(活性衰減速度)四個(gè)指標來(lái)衡量;即惰性氣含量高(放空量少),新鮮氣耗低;產(chǎn)量高;系統壓力低;熱點(diǎn)溫度下移速度快,就說(shuō)明催化劑性能良好。
    (2)本爐XA201催化劑,已使用1年零4個(gè)月,日產(chǎn)量為480~500t,系統壓力只有23~24MPa,說(shuō)明催化劑反應能力好,消化能力很強。
    (3)系統甲烷含量19%~20%,日產(chǎn)量為480t氨時(shí),補入新鮮氣為57900Nm3/h,新鮮氣耗為2895Nm3/t,說(shuō)明噸氨新鮮氣耗低,壓力只有23~24MPa時(shí),放空量很少,也說(shuō)明催化劑活性好。
    (4)催化劑熱穩定性的評述
    該爐催化劑白2005年6月投運至今,已歷時(shí)近1年零4個(gè)多月,其催化劑床層熱點(diǎn)仍維持在460~470℃的范圍內,低溫活性表現仍然處于良好狀態(tài)。有臨時(shí)停車(chē)后再開(kāi)車(chē)熱點(diǎn)在300℃左右,也不需要保壓升溫,即可啟電爐,邊提壓邊提電爐功率升溫,很快就可以恢復正常生產(chǎn)。在此過(guò)程中,熱點(diǎn)達360~370℃,就要大幅度降低電爐功率,否則就有超溫的現象發(fā)生。從上述催化劑正常運行參數表中也可看出來(lái),催化劑已使用近1年零4個(gè)多月,塔的生產(chǎn)負荷已接近80%~90%,其塔壓差為0.4~0.45MPa的范圍內。可以說(shuō)明該爐催化劑的熱穩定性還是比較理想的。
    當然,催化劑的熱穩定性還足需要長(cháng)時(shí)間的觀(guān)察,特別是大型合成氨裝置催化劑的服役時(shí)間大都較長(cháng),這就給操作管理提出了更高的要求,對催化劑也是一個(gè)嚴峻的考驗。
結論
    綜觀(guān)前述,XA201型催化劑在國產(chǎn)大型裝置上的應用效果是比較理想的。無(wú)論從一定負荷情況下對應的系統壓力,噸氨循環(huán)量,空速等重要參數,還是催化劑的熱穩定性方面,都顯示出了良好的狀態(tài)。
    XA201型催化劑是在A(yíng)201基礎上改進(jìn)的一種催化劑,其鈷含量較高,并加有稀土元素,小顆粒配ⅢJD2000氨合成塔使用1年零4個(gè)月,產(chǎn)量480~500 t/d、新鮮氣耗為2800~2900 Nm3/t情況下,其運行工況為系統壓力為23MPa左右,甲烷含量19%~20%,系統阻力1.1MPa左右,塔阻力0.4~0.49MPa,熱點(diǎn)460~470℃,位置仍在第一段內,運行工況良好,說(shuō)明XA201催化劑活性高,阻力小,熱穩定好,與ⅢJD2000配合,形成優(yōu)勢配對。
湖南安淳高新技術(shù)有限公司     技術(shù)支持:元豐咨詢(xún)     蜀ICP備05031754號-2