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河北長(cháng)佳液壓機電有限公司
公告:
    

動(dòng)加煤機運行情總結

作者/來(lái)源:山西長(cháng)子丹峰化工有限公司  和慧杰     日期:2010-07-02    點(diǎn)擊量:774

    我公司現合成氨產(chǎn)能為6萬(wàn)噸,主要產(chǎn)品為:碳銨、液氨、甲醇,共有¢2610造氣爐6臺,三樓廠(chǎng)房有效高度為4.5,采用烘干煤棒制氣,單爐發(fā)氣量可達  5500  標立方米,噸氨耗入爐實(shí)物煤棒約1500㎏。

近年來(lái)由于原料煤價(jià)格不斷上漲,對化肥企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜,而化肥企業(yè)造氣能耗占全廠(chǎng)總能耗的60%,因此,采用新技術(shù)對造氣進(jìn)行節能技術(shù)改造,是目前各中小氮肥廠(chǎng)生存發(fā)展的首選途徑。我公司經(jīng)過(guò)多方調研并對兄弟廠(chǎng)家進(jìn)行考察論證,最終決定采用河北長(cháng)佳液壓機電有限公司生產(chǎn)的造氣爐自動(dòng)加煤機及相關(guān)控制裝置,并于20082月份首先在5#造氣爐上投入運行,經(jīng)過(guò)半年的考核,使用運行情況非常理想。下面我把該自動(dòng)加焦機在5#造氣爐上的運行情況作一下介紹。
    一、
自動(dòng)加煤機設備簡(jiǎn)介

該自動(dòng)加煤機型號為:T450X-Y3B-C3W,主要設備部件由容煤桶、圓盤(pán)閥、插板閥、儲煤倉、炭層高度自動(dòng)檢測器、加煤機智能控制器等部分組成,為下吹階段下放布料方式。爐口以上有效安裝高度為2000mm,容煤桶下部為布料器,起布料兼密封作用,圓盤(pán)閥為第二道密封,圓盤(pán)閥上部連接插板閥及儲煤倉,由插板閥開(kāi)關(guān)時(shí)間控制給煤量大小,采用炭層高度自動(dòng)檢測器來(lái)實(shí)現炭層高度定時(shí)測量,并將測量結果輸出給二次表,以上部位均為油壓?jiǎn)?dòng)形式,由加煤機智能控制器實(shí)現給煤量自動(dòng)調節。在正常運行條件下,設定每45個(gè)循環(huán)(檢測頻率可調)布料完成后,自動(dòng)測量一次當前炭層高度,并將測量結果傳輸給顯示儀表,進(jìn)行數字顯示、語(yǔ)言報數,并轉換成標準電信號輸出給加煤機智能控制器;加煤機控制器接收程控機的下吹、吹風(fēng)及開(kāi)停爐信號,輸出探焦器、布料器、圓盤(pán)閥、插板閥驅動(dòng)信號,設定模式有固定碳層(全自動(dòng)) 、半自動(dòng)、人工補料、自動(dòng)校驗等模式;固炭模式設置參數有:工藝設定空程設定、允許炭層波動(dòng)量、插板閥基準給料時(shí)間、每個(gè)循環(huán)最大加煤量;半自動(dòng)模式設置參數有布料閥開(kāi)啟時(shí)間、圓盤(pán)閥開(kāi)啟時(shí)間、插板閥與圓盤(pán)閥間隔時(shí)間、插板閥給料時(shí)間;補料模式:如當前加煤量無(wú)法滿(mǎn)足工藝條件或爐況不正常時(shí),人工啟動(dòng)補料按扭后,控制器按照補料設定基準時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行一次補料。校驗模式:如當前給料時(shí)間與插板閥基準給料時(shí)間始終出現偏差,或由于變更煤種及工藝,控制器固炭效果不顯著(zhù)時(shí),可啟動(dòng)校驗設置,進(jìn)行一次人工強制校驗,此時(shí),控制器根據當前10次加煤時(shí)間與空程高度偏差量對插板閥基準值進(jìn)行修正。
    二、 自動(dòng)加煤機的安裝
   
安裝時(shí)由我廠(chǎng)自制儲煤倉,使其容積比加料斗稍大。由于該裝置為自動(dòng)檢測炭層高度、自動(dòng)調節給煤量,操作工只負責將料倉加滿(mǎn)煤后,不用總是經(jīng)常去量碳層和調節插板閥開(kāi)啟時(shí)間,更不用去開(kāi)爐蓋,大大減輕了操作工的勞動(dòng)強度。該系統設計有自動(dòng)探焦器用于測量爐內空程,
2個(gè)探火孔用于開(kāi)爐觀(guān)察火層及探火。
    三、
運行情況總結
                                
1  5#爐自動(dòng)加焦機投運前.后數據對比

加煤方式

自動(dòng)加煤

人工加煤

加煤頻率

每個(gè)循環(huán)1

15個(gè)循環(huán)1

每次加煤量/Kg

160 Kg

1380 Kg

吹風(fēng)

27

26

上吹

30

34

下吹

54

53

二上

7

9

吹凈

4

4

循環(huán)總時(shí)間/S

122

124

空程/M

1.6-2.0

2.7

下灰可燃物/%

24

17


    1、有效制氣時(shí)間延長(cháng),產(chǎn)量增加。
   
采用人工加煤時(shí),由停爐開(kāi)蓋到加煤完畢需
1min左右,每個(gè)班單爐加煤16斗左右,全天48斗,其中下灰12次。采用自動(dòng)加煤后,除下灰停爐外,加煤不停爐,全天可縮短停爐時(shí)間24min,相當于每臺爐每天增加制氣時(shí)間24min,可多產(chǎn)合成氨(5500*24/60/3300=0.67T/NH3
    2
、 爐溫穩定。
   
采用自動(dòng)加煤控制方式,消除了人工加煤時(shí)因不同操作習慣所引起的加煤加偏及炭層波動(dòng)大缺陷。該設備最大的特點(diǎn)就是在自有設備的控制下,達到碳層的恒定可調,實(shí)現了真正意義上的自動(dòng)加煤,碳層穩定無(wú)波動(dòng),爐溫較穩定,上下行溫度變化很小,基本呈直線(xiàn)。爐況的穩定,增加了單爐發(fā)氣量,提高了有效氣體成份,降低了灰渣殘碳含量。
    3
、 加煤時(shí)不用打開(kāi)爐蓋,爐內熱量基本無(wú)損失。
    4、 維護方便。
   
人工加煤時(shí),每加煤一次,總重達2.5T左右的加煤斗就要沖擊爐口一次,使用不久爐口周?chē)缚p就會(huì )拉裂產(chǎn)生泄露,補焊一次也維持不了多長(cháng)時(shí)間。多次停爐補焊,勢必影響發(fā)氣量。采用自動(dòng)加煤后,容煤桶固定在爐口上,且每次只加160Kg左右對爐口無(wú)沖擊力,自動(dòng)加煤不存在爐蓋,因而沒(méi)有爐蓋導輪脫落及更換石棉繩填料的情況,維修次數減少,使得日常維護更加方便。
   四、存在的問(wèn)題及解決方法
   
我們認為探火孔原設計通徑
DN273太小,不能完全觀(guān)察到爐內火層,一旦爐內結疤或水夾套漏需入爐處理時(shí),必須拆掉爐口的加煤機并移到一邊才可進(jìn)入爐內。為此我們將其中1個(gè)探火孔改為DN400的人孔。這樣,如果遇到特殊情況時(shí),將該探火孔人孔蓋打開(kāi),便于入爐檢修。
   
該控制器固碳控制模式首先由人工對基本參數進(jìn)行設定,再由控制器根據實(shí)際測量參數進(jìn)行自動(dòng)調節,最終達到自動(dòng)控制炭層及恒定炭層的目的。該技術(shù)將固定碳層自動(dòng)加煤機和撒播式自動(dòng)加煤機的技術(shù)相結合,達到了炭層高度恒定,氣化阻力小,上行溫度波動(dòng)小及加煤量全自動(dòng)調節的運行效果,實(shí)現了真正意義上的全自動(dòng)加煤。采用該技術(shù),對穩定爐況、節能降耗、減輕工人勞動(dòng)強度及降低工藝管理難度均有非常明顯的效果。

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